一起110kV线路重合闸未动作事件的启示

      2018年08月29日19时09分27秒,某110kV线路发生三相故障,线路两侧差动保护动作跳闸,M变侧重合闸动作成功,N侧重合闸未动作 。
      分析事件的原因,发现N侧变电站现场一直采用现场分合110kV线路断路器的操作方式(非正常方式,开关站及公用LCU屏的“线路断路器微机合闸”功能压板未投入,导致后台无法进行该断路器远方合闸操作),导致操作箱内“HHJ”未变位,保护装置内“HHJ”开入一直为“0”,不满足重合闸充电条件,造成重合闸未动作 。
      简单理一理事件顺序:LCU屏的“线路断路器微机合闸”功能压板未投入→→远方合闸操作实效→→现场分合的操作方式→→操作箱内“HHJ”未变位→→保护装置内“HHJ”开入一直为“0”→→装置上的“充电”灯未点亮(不满足重合充电条件,重合闸功能实效)→→重合闸未动作(线路故障) 。概况的说,“由于现场就地进行断路器分合闸操作,导致保护装置HHJ不变位,不满足重合闸充电条件,最终在故障发生时重合闸无法正确动作 。”
      有人说“安全检查不能发现问题,等于零,不如不去检查” 。从这个角度来说,对于继电保护装置的巡检绝不能“走马观花”,而应“精细化”检查到位 。电气二次工作有时不是比拼技术,而是比谁更有心、更负责任 。这一定程度上警示我们:在日常巡视、检查、维护工作中,须时刻保持清醒的头脑和警觉的心,及时发现保护装置的异常状况 。就本案例来说,保护装置面板上“充电”灯正常运行时是“亮”的,表示重合允许,具备重合功能,如果有人能提前发现该隐患,及时消缺,或许事件不会发生 。这也启示我们,干技术的务必敬业、用心、专业,须认真的修编运行规程,在规程中须明确各保护装置功能压板、出口压板的状态要求、各保护装置面板指示灯、面板告警灯及各保护装置运行注意事项,真正指导现场实际;同时,应从专业技术角度论证和书面明确,规范开关分合闸操作流程,明确开关“远方/就地”操作的规范,真正指导现场运行工作,避免对重合闸功能造成影响 。

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